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[重机(JUKI)] JUKI8700普通平缝车

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发表于 2014-12-19 16:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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机器型号:JUKI8700普通平缝车
  所用面线:柳青牌高强丝光线(60/3)
  所用底线:配色40/2普通涤纶线
  所用机针:国产力宝牌DB×1 14#
  所用压脚:普通塑料压脚
  产生问题:跳针与断线
  车工在缝制门襟切一厘线时,起针到第一个90°转角没有问题,但到第二个90°转角时,产生抽丝断线,如果不断线就产生跳针,每做一个到第二个90°转角  过来就会发生。我在维修时,觉得很奇怪的,但本着先易后难的维修方法,先调了机针与旋梭的配合,再把牙齿调高了0.2mm,并且考虑到面料较厚,把送布牙调整了前低后高,让送布更流畅一点,然后试车,但问题依旧。证明问题不在于此。于是,我把门襟拿过来,压到压脚下面手工转动轮子,转到问题出现的转角处,一边转动轮子一边仔细观察。来回试了几下,我发现转角转过来后第一针,第二针,第三针,门襟基本上不在动(而此时,牙齿是在运动的),这个时候,压脚的前半段是压在门襟上的,后半段是空的,就是说这个时候,门襟卡在那里了。这大概是问题所在吧。为了证明这一点,我接通电源,试了一下(手工转是不会出现问题的),果然,抽丝是在这个部位发生的,再做,因为面线抽丝,断了二股线,还有一股没断,接下去几针造成跳针,然后断线。问题找到了,就好解决了。因为所用的压脚是塑料的,所以我换了个铁压脚,又调紧了压脚的压力,再试车,一切ok,问题解决。
这个问题应该是塑料压脚所产生的压力不够,造成送布不畅而造成的原因。不过,这种问题往往是会被忽略的,这就要求我们机修工仔细的观察和分析问题的所在,才能做到快速的解决问题的本领。
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